山西某水廠——水平衡測試
檢測目的:通過測試,全面了解用水單位管網(wǎng)狀況,各部位(單元)用水現(xiàn)狀,畫出水平衡圖,依據(jù)測定的水量數(shù)據(jù),找出水量平衡關(guān)系和合理用水程度,采取相應(yīng)的措施,挖掘用水潛力,達(dá)到加強(qiáng)用水管理,提高合理用水水平的目的。
山西某水廠在2015年2月進(jìn)廠水量比前幾月進(jìn)廠水量突然增高5000m3/d,為此水廠利用自己流量計(jì)對(duì)進(jìn)水管線進(jìn)行流量對(duì)比測試,差值在5%-20%之間,兩表誤差數(shù)值不穩(wěn)定,水量增大原因不明,與我公司聯(lián)系后,我公司派技術(shù)人員到達(dá)現(xiàn)場,首先了解制水工藝流程,廠區(qū)環(huán)境等,并調(diào)用了一、二月所有的流量數(shù)據(jù),根據(jù)現(xiàn)場情況制定了詳細(xì)測試方案,根據(jù)水平衡測試程序,我公司對(duì)本次測試分為二個(gè)階段,一是漏水檢測階段,二是水平衡測試階段。
漏水檢測階段:
摸清企業(yè)基本情況、供用水量普查、供水、排水管網(wǎng),使用日本產(chǎn)機(jī)械式聽音棒、漏水探知機(jī)對(duì)管道進(jìn)行聽音,仔細(xì)分辨漏水噪聲異常。經(jīng)我公司技術(shù)人員細(xì)致檢測,管道無漏水點(diǎn)。
水平衡測試階段:
根據(jù)水平衡測試工作流程(準(zhǔn)備階段、實(shí)測階段、匯總階段、分析階段)進(jìn)行廠區(qū)水平衡測試。
在排除漏點(diǎn)使水量突然增高原因后,首先對(duì)水廠上2個(gè)月數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,進(jìn)出廠水量誤差為1.2%左右,排除水表計(jì)量誤差后,認(rèn)為差量較小,屬于正常,隨轉(zhuǎn)入流量監(jiān)測階段,
然后對(duì)進(jìn)廠1號(hào)線、2號(hào)線、出廠1號(hào)線、2號(hào)線進(jìn)行流量測試與現(xiàn)場計(jì)量儀表比對(duì),在比對(duì)過程中,同時(shí)觀測流量計(jì)與對(duì)比現(xiàn)場計(jì)量表,一是瞬時(shí)流量,二是在不同時(shí)間段(上午、下午、晚上),每次采用2小時(shí)累計(jì)流量對(duì)比,經(jīng)比對(duì),進(jìn)廠1號(hào)線誤差量比其他線高3%。隨后有針對(duì)性的對(duì)進(jìn)廠1號(hào)線、2號(hào)線、出廠1號(hào)線、2號(hào)線分別進(jìn)行測試,取閥門20%、50%、開度下進(jìn)行累計(jì)流量比對(duì),經(jīng)反復(fù)測試,進(jìn)廠2號(hào)線、出廠1、2號(hào)線流量正常,進(jìn)廠1號(hào)線閥門在開啟20%時(shí),進(jìn)廠1號(hào)線流量計(jì)與對(duì)比流量計(jì)誤差達(dá)到30%,誤差量較大,隨認(rèn)為進(jìn)廠一號(hào)線流量計(jì)出現(xiàn)偏差。為了印證這一結(jié)論,與水廠商議,關(guān)閉進(jìn)廠1號(hào)線閥門,只用2號(hào)線進(jìn)水,在3月17日至21日連續(xù)觀測5天,取出4組數(shù)據(jù)平均值,進(jìn)廠水量與出廠水量誤差為1.4%,又一次印證了進(jìn)廠1號(hào)線計(jì)量表出現(xiàn)誤差。水廠更換1號(hào)進(jìn)水線計(jì)量表后恢復(fù)正常,只此一項(xiàng)就為水廠每天節(jié)水4500立方米。
水平衡測試(廠區(qū)管道附屬物聽音檢測)
水平衡測試(廠區(qū)管道上方路面聽音檢測)
水平衡測試(廠區(qū)出廠管道流量監(jiān)測)
水平衡測試(廠區(qū)進(jìn)廠管道流量監(jiān)測)
水平衡測試(廠區(qū)化驗(yàn)室采樣器流量容積法測試)
水平衡測試(廠區(qū)凈水車間采樣器流量容積法測試)
水平衡測試(廠區(qū)凈水車間表沖水流量測試)
水平衡測試(廠區(qū)凈水車間回收泥水流量測試)
水平衡測試(廠區(qū)凈水車間自備井水流量測試)
水平衡測試(廠區(qū)外排污水流量容積法測試)